本報(bào)訊(記者楊凱 通訊員劉衛(wèi)萍)今年上半年,新鋼資源科技公司車(chē)隊(duì)黨支部組成以共產(chǎn)黨員為帶頭人的攻關(guān)團(tuán)隊(duì),有效解決了吸排車(chē)流化床、布袋燒損的問(wèn)題,每年可降本28萬(wàn)元以上。
吸排車(chē)從事除塵灰等粉粒物料的收集、運(yùn)輸、壓排作業(yè),有著噪聲小、作業(yè)穩(wěn)定、場(chǎng)地區(qū)域衛(wèi)生環(huán)??煽氐葍?yōu)點(diǎn)。自2011年開(kāi)始到現(xiàn)在,新鋼集團(tuán)公司對(duì)吸排車(chē)的使用從11號(hào)高爐逐步擴(kuò)大到7號(hào)、8號(hào)和6號(hào)高爐,由新鋼資源科技公司車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)吸排車(chē)的運(yùn)輸和維護(hù)。隨著吸排車(chē)車(chē)齡的增長(zhǎng)和工作量的加大,吸排車(chē)流化床、布袋燒損頻率快速上升,2019年每月更換流化床布袋次數(shù)達(dá)到7次,每次更換的材料費(fèi)用達(dá)6000元,1個(gè)月僅材料費(fèi)就4.2萬(wàn)元,檢修工期還要3天以上,保障高爐正常排灰的壓力與日劇增。
流化床、布袋燒損的原因是什么?面對(duì)問(wèn)題,新鋼資源科技公司車(chē)隊(duì)黨支部組建了以共產(chǎn)黨員、新鋼公司勞模、高級(jí)技師蔣秋寶為帶頭人,其他黨員參加的攻關(guān)團(tuán)隊(duì),對(duì)高爐物料理化指標(biāo)、高爐輸灰模式、吸排車(chē)運(yùn)行模式調(diào)整、大罐排灰工作原理等各方面進(jìn)行分析和排查,最終查到原因是布袋灰中存在可燃、易燃(低燃點(diǎn))物質(zhì)K2O、Na2O,且K2O、Na2O的燃燒與濕度、溫度、氧氣含量緊密相關(guān)。在吸排車(chē)排灰作業(yè)中,無(wú)外接氮?dú)饧訅?,只能由?chē)載空壓機(jī)注入排灰罐空氣,無(wú)形中增加了罐內(nèi)氧氣量、濕度、溫度,最終導(dǎo)致吸排車(chē)布袋、流化床頻繁燒損。
為此,攻關(guān)團(tuán)隊(duì)開(kāi)始了近3個(gè)月的摸索改進(jìn)。一是加裝大罐物料測(cè)溫裝置,在達(dá)到大罐溫度上限前就報(bào)警,及時(shí)采取措施,防止物料燃燒。二是在確保真空泵負(fù)壓0.06公斤的前提下,將大罐至旋風(fēng)罐過(guò)橋管道截面封閉2/3,減緩吸灰作業(yè)中布袋灰在旋風(fēng)罐及布袋罐的灰量沉淀,相應(yīng)減小罐內(nèi)流化床、布袋自燃可能性。三是在布袋罐下部人孔處安裝外接氣源打入罐體,根據(jù)已壞布袋易冒灰的特點(diǎn),更能直觀地知道哪條布袋損壞并及時(shí)更換,不僅避免了檢查時(shí)對(duì)完好布袋造成的損壞,而且提高了工作效率和車(chē)輛的出勤率。四是實(shí)行少拉、快排模式,將排灰時(shí)間由35分鐘縮短為25分鐘,達(dá)到防止流化床、布袋燒損的目的。五是要求所有吸排車(chē)排灰時(shí)必須做到大、小罐排空,避免余料積淀。改進(jìn)措施逐步實(shí)施后,吸排車(chē)流化床、布袋燒損次數(shù)降至每月3次左右,保障了高爐的正常生產(chǎn)。
《中國(guó)冶金報(bào)》(2020年09月15日 08版八版)