合金在煉鋼成本中占有較大比例,降低合金成本對煉鋼成本控制具有明顯促進作用。為了進一步提高合金收得率,萍安鋼鐵安源煉鋼廠開展轉爐合金攻關,10月份合金收得率達到92.12%,在1-9月的平均基礎上提高了2%,共計節(jié)約成本85.7萬元。
影響合金收得率的因素主要是轉爐終點和脫氧合金化控制。萍安鋼鐵安源煉鋼廠多舉措降低合金消耗。一是調整熱平衡,根據鐵水成分和溫度,安排好廢鋼鐵構成,保證基礎熱量,減少后吹。二是留渣操作,倒渣濺渣,濺渣后不倒渣,通過增加留渣量,在前期以渣化渣,加快成渣速度,推行好高槍化渣操作路線,達到較好的去P效果。三是終點控制,倒爐C≥0.06%,一倒溫度控制在1610℃左右,補吹時間原則上不大于25秒。每班至少取兩次爐前樣,跟蹤終點情況。四是優(yōu)化脫氧合金化工藝,在出鋼前加入一定量脫氧材料對鋼水進行脫氧,減少合金損耗。最后是減少廢品,避免成分出格回爐、判廢;根據中間包溫度情況,控制好出鋼溫度,避免低溫回爐。
得益于多管齊下,加大獎懲力度,進一步提高員工的積極性,該廠合金收得率取得明顯進步。(王賢禹)