1月18日,從馬鋼礦業(yè)南山礦和尚橋選礦廠獲悉:一項(xiàng)自動(dòng)定時(shí)斷料、自動(dòng)滑軌式來回沖洗、自主切換每層沖洗的自動(dòng)“沖洗高頻細(xì)篩”系統(tǒng),自2021年12月25日在和尚橋選礦廠正式投入使用以來。經(jīng)過試用期的多次取樣驗(yàn)證,高頻細(xì)篩的篩分效率由原來的32%,提高到約60%左右,極大地減輕了系統(tǒng)負(fù)荷,提高了產(chǎn)量,提升了效率和效益。
該選廠主廠房兩個(gè)系列共有6臺(tái)高頻細(xì)篩,每3臺(tái)細(xì)篩對(duì)應(yīng)一個(gè)系列。高頻細(xì)篩是選礦工藝流程中最為重要的環(huán)節(jié),其篩分效率如何直接對(duì)應(yīng)著,系統(tǒng)負(fù)荷中能否“走的掉”、能否提高產(chǎn)量、精礦粒度和品位篩分后是否能提升,量和質(zhì)均與此休戚相關(guān)。
該廠為了提高篩分效率,幾年來一直以來進(jìn)行探索,先后投入不同廠家的5層篩和10層篩來提高篩分效率,但驗(yàn)證結(jié)果均不是太理想。主要是礦粉和水的混合體經(jīng)過每層篩面篩分時(shí),篩網(wǎng)極易被淤塞,導(dǎo)致“篩上物”多。走不掉的篩上物將重返磨機(jī)內(nèi)再磨,循環(huán)往復(fù),導(dǎo)致泵池液位上升,系統(tǒng)負(fù)荷增大,必要時(shí)要減量生產(chǎn)或直接斷料,影響產(chǎn)量。隨后,該廠再次采取新的措施,由人工高壓水沖洗每層篩面來提升篩分效率。但弊端是:一來人工沖洗篩面不均勻;二來無法斷料沖篩,工人強(qiáng)度大、效果差;三來夜班沖篩安全有隱患。
幾經(jīng)失敗,他們并沒有灰心,而是重新尋找新的攻關(guān)對(duì)策,將自動(dòng)沖篩項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng),讓和選廠馬鞍山首席技師王本治領(lǐng)銜,4名90后大學(xué)生方勝海、陳昌明、金春雷、汪鈺婷組成攻關(guān)團(tuán)隊(duì)。
從去年11月初開始,攻關(guān)團(tuán)隊(duì)有序有力開展了現(xiàn)場勘查、制定初步方案、設(shè)計(jì)電氣原理圖、編寫程序做畫面、PLC自動(dòng)控制柜的裝配;并全力做好現(xiàn)場每層篩供料管加裝控制電子閥及安裝沖洗滑軌、以及電纜敷設(shè)、電纜橋架制作安裝等。4芯、19芯電纜敷設(shè)2000多米,PLC自動(dòng)柜接點(diǎn)1000多個(gè),用線1000多米,每個(gè)接線點(diǎn)打線號(hào)、壓線鼻,加班加點(diǎn),攻關(guān)團(tuán)隊(duì)均一絲不茍。裝配完成的PLC自動(dòng)控制柜吊運(yùn)至現(xiàn)場,進(jìn)行信號(hào)源接入,自動(dòng)控制電纜接入,現(xiàn)場觸摸畫面調(diào)整,定時(shí)設(shè)置進(jìn)行調(diào)試和修改等。去年12月25日,自動(dòng)沖篩項(xiàng)目,設(shè)置按每2個(gè)小時(shí)自動(dòng)循環(huán)沖篩一次。即信號(hào)給入,層篩的供料管電子閥關(guān)閉斷料,沖洗滑軌啟動(dòng),來回沖洗3分鐘停止。隨即另一層篩開始沖洗,如此往復(fù)。經(jīng)過反復(fù)測試驗(yàn)證,自動(dòng)沖篩能提高篩分效率達(dá)到60%左右,較原先躍升了一個(gè)大臺(tái)階。
自動(dòng)沖篩智能化項(xiàng)目的投入使用,有效地減輕了崗位人員的工作量,提升了篩分效率,提高了產(chǎn)量和效益,也間接減少了人工沖篩爬高上低地的不安全性,實(shí)現(xiàn)崗位高效無人化。目前和選的磨礦專家系統(tǒng)、機(jī)器人巡檢、自動(dòng)布料、設(shè)備在線診斷等一系列智慧制造項(xiàng)目正落實(shí)落地,智慧選礦的春天已經(jīng)到來。(章利軍 呂方清)