“上午9時許,一支火紅的鋼坯經(jīng)過輥道運輸至冷剪口,經(jīng)冷剪剪切后,由推鋼機將留在輥道的切尾料推入切頭坑,再進行后續(xù)打包、發(fā)貨等工作?!苯?,首鋼長鋼軋鋼廠職工自己動手制作的冷剪推鋼裝置正式投入運行,一改往常需要人工推鋼的工作模式,變“手動推鋼”為“自動推鋼”,真正實現(xiàn)了無人則安,降低了安全風險,提高了作業(yè)效率。
近年來,首鋼長鋼堅持數(shù)字化賦能,積極推進自動化、智能化建設,助力本質(zhì)化安全建設,提高效率效益。公司各基層作業(yè)區(qū)、班組、職工積極響應、持續(xù)推進,立足生產(chǎn)一線實際,發(fā)掘改進點,不斷引進和改造自動化設備和系統(tǒng),推進自動化水平不斷邁上新臺階。
受裝備、軋制工藝等因素影響,螺紋鋼在生產(chǎn)過程中,倍尺可能會出現(xiàn)150—500mm的頭尾料,需要在冷剪剪切時進行剔除。現(xiàn)場布局中,剪刃位于切頭坑的進口處,頭部料在剪切后會直接掉入下方的切頭坑中,但尾部料在剪切過程中會被留在切頭坑入口側的輥道上,為了不影響后續(xù)鋼材的剪切,需要將留在輥道上的尾部料推入切頭坑中,存在一定的安全風險。
針對這一問題,該作業(yè)區(qū)職工廣泛在互聯(lián)網(wǎng)上搜尋相關資料,并將與現(xiàn)場生產(chǎn)實際相似的改進方法進行記錄總結,再根據(jù)實際運行情況逐一核對、排除,最終決定制作一個自動推鋼裝置。經(jīng)過4個月的分析研究、總結改進,終于完成了該裝置的制作,該裝置可分為液壓機構、傳動機構和動作機構三個部分,當倍尺尾部料剪切完畢后,推鋼裝置啟動,動作機構中的推鋼臂動作,將留在輥道上的尾料全部推入切頭坑中。
經(jīng)過一段時間的試運行,該自動推鋼裝置可以完全實現(xiàn)滯留尾料自動入坑,避免了人工推鋼操作,真正實現(xiàn)了冷剪處無人操作,促進了本質(zhì)化安全建設,提高了作業(yè)效率。(李園)