新應用解決“宿疾之苦”
煉鋼一配高壓室肩負著煉鋼廠一次配料工藝系統(tǒng)的全部供電任務,可靠的供電是決定煉鋼快節(jié)奏生產的基本要求。由于該高壓室屬于老舊高壓室,高壓柜的核心部位斷路器用的是現(xiàn)落后的油浸式斷路器,在年復一年的運行中出現(xiàn)漏油、斷路器分合不迅速等問題,且現(xiàn)無此型號斷路器可更換。對此,技術人員采用更先進的真空型斷路器進行改造。在改造過程中技術人員重新設計制作斷路器的合閘拉桿、母排后,進行安裝、調試,解決了油浸式斷路器的多年來的“宿疾之苦”,促進了電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
新技術驅動“效益之源”
110kV龍鋼變肩負著公司供電重任,為確保供電系統(tǒng)的穩(wěn)定順行。電力技術人員對4、5號主變安裝零損耗深度限流裝置,該裝置由高速渦流驅動開關及限流電抗器等組成。在供電系統(tǒng)正常運行時,高速渦流驅動開關處于合閘狀態(tài),電抗器的有功、無功損耗降為零,無壓降,減小運行成本,且使用壽命長。當10kV系統(tǒng)某支路發(fā)生短路情況下,該裝置能在7-15ms內將限流電抗器投入,加大系統(tǒng)短路阻抗,限制短路電流,使故障支路斷路器可以可靠的切除故障,從而保證主變壓器的安全運行。兩臺主變壓器零損耗深度限流電抗器的升級運行,不僅解決了系統(tǒng)最大運行方式下的短路電流超標問題,同時在設備本質化安全、系統(tǒng)穩(wěn)定運行上又向前邁進了一大步。
擴容改造加足“動能之泉”
煉鋼轉爐變壓器的正常供電是決定轉爐正常運行的核心,隨著近年來煉鋼轉爐系統(tǒng)的升級改造和環(huán)保設備的增加,導致變壓器滿負荷運行,變壓器長期處于高溫運行,會使變壓器的絕緣加速老化,容易造成短路事故,針對此類問題就是擴容為更大容量的變壓器。
經過對煉鋼Ⅳ期轉爐系統(tǒng)的用電總負荷進行測量、計算。技術人員將1000KVA的老變壓器擴容為1600KVA的新變壓器。在改造過程中對變壓器的接地極重新進行焊接,對變壓器瓦斯保護和溫度保護裝置重新進行布線,接引。由于新老變壓器大小不同,對變壓器低壓母排重新制作安裝,保障各節(jié)點緊密相連,以實現(xiàn)為轉爐系統(tǒng)隨時提供充足動能。