為了實現(xiàn)2#連鑄機165×165mm方坯技術改造質(zhì)量的再提升,煉鋼廠提前對回貨的9個結晶器銅管的倒錐度、表面質(zhì)量進行檢查,對備用結晶器水縫進行逐一校正;結合1#連鑄機165×165mm改造后發(fā)現(xiàn)的HH18噴嘴(即14477)霧化效果不佳、噴嘴夾角過小而無法實現(xiàn)對連鑄坯的全覆蓋冷卻的問題,技術科組織相關人員根據(jù)現(xiàn)場情況,重新計算零段噴嘴的水量和夾角,確保在最大拉速下連鑄坯能夠均勻冷卻,并按照依據(jù)計算的結果最終確定選用12095型號噴嘴。
為了在計劃好的時間內(nèi)順利完成2#機技術改造任務,煉鋼廠借鑒1#號機生產(chǎn)期間的經(jīng)驗組織對原165mm方坯工藝操作要點進行修訂,對所需的耐火材料和輔料進行了詳細檢查、準備,并將引頂桿、引頂帽等設備也都提前準備到位。檢修前召開了裝備改造計劃工作會,對期間的細節(jié)工作進行了細致的安排部署。
檢修時間短、改造任務重,維修人員凌晨四點就到達工作現(xiàn)場,著手準備。在設備改造過程中,各相關單位責任人堅守工作現(xiàn)場,嚴把設備安裝質(zhì)量關,協(xié)調(diào)解決相關的問題,確保改造工作如期完成。為了能使2#連鑄機165×165mm方坯順利生產(chǎn),確保鑄坯質(zhì)量達到標準要求,車間從1#機抽調(diào)操作經(jīng)驗豐富的大包工、中包工來坐鎮(zhèn),指揮并引導2#機的新接手人員,其余人員分別對鋼水澆注操作、相關工藝參數(shù)控制及鑄坯質(zhì)量變化情況進行檢查,及時處理生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的工藝質(zhì)量問題,確保了連鑄生產(chǎn)的順行運行。
目前,2#連鑄機已順利生產(chǎn)165×165mm方坯一個澆次,經(jīng)檢驗鋼坯化學成分符合標準要求,鑄坯表面無裂紋、脫方等缺陷,為此次165×165mm方坯技術改造劃上了一個圓滿的句號。