為進一步降低成本,提高鋼種成分精度命中率,今年以來,西昌鋼釩科技質量部圍繞該公司轉爐8套配料系統(tǒng)開展改造工作。截至目前,下料控制偏差由原來的20千克下降到3千克以內,達到國內領先水平。
據(jù)悉,受稱重單元、控制方式及網(wǎng)絡傳輸?shù)确矫娲嬖谠O計缺陷和現(xiàn)場使用環(huán)境因素影響,該公司轉爐配料與重點品種鋼要求存在一定的差距。為進一步降低以汽車面板鋼為代表的高品質鋼的質量控制風險,該公司科技質量部結合現(xiàn)場實際,充分考察調研國內先進稱重技術后,先后對轉爐8套配料系統(tǒng)實施控制系統(tǒng)改造。通過將稱重單元、稱重模塊由原來的模擬式、浮動式改成數(shù)字式、固定式,在控制系統(tǒng)中增設自學習控制功能等措施,實現(xiàn)了物料快速、慢速配料和補料點動控制,不僅有效解決了數(shù)據(jù)波動、下料控制精度需要人工控制現(xiàn)狀,而且更便于職工操作控制,使控制精度和控制準確性得到大幅提升,為保證鋼種成分精度和降低生產成本提供了有力支撐。更為重要的是,在來料均勻情況下,下料控制精度能保證在1千克以內,達到國內領先水平。