三季度,陜鋼集團(tuán)漢鋼公司煉鋼廠緊緊圍繞公司降本增效目標(biāo),積極組織技術(shù)人員和全體員工,定措施、挖潛力,開展降低鐵水單耗攻關(guān)活動(dòng),通過不懈努力,三季度鐵水消耗完成846.64kg /t,超過公司攻關(guān)三臺(tái)階目標(biāo)要求,創(chuàng)效可觀。較2018年鐵水單耗降低44.92kg/t,其中7月份鐵水單耗達(dá)到歷史最優(yōu)。
降低鐵水消耗,不但可以增加廢鋼消耗量,實(shí)現(xiàn)節(jié)鐵增鋼目標(biāo),而且還可以減少鋼水冶煉過程中碳的氧化,減少碳排放,實(shí)現(xiàn)低碳清潔生產(chǎn),并且相應(yīng)降低溶劑消耗,煉鋼廠對(duì)此十分重視,從以下幾方面精準(zhǔn)施策,確保了鐵水消耗的降低。
一是嚴(yán)把廢鋼質(zhì)量關(guān)。煉鋼廠原料車間與公司相關(guān)部門共同努力,嚴(yán)格按照《廢鋼管理制度》對(duì)每一車進(jìn)廠廢鋼進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)含雜、料型等進(jìn)行研判,把好廢鋼驗(yàn)收關(guān)。煉鋼廠對(duì)每批次廢鋼質(zhì)量進(jìn)行抽檢,通過在廢鋼區(qū)增設(shè)中頻爐,抽樣檢驗(yàn)各類廢鋼出水率,確保入爐廢鋼質(zhì)量。
二是做好轉(zhuǎn)爐冶煉的優(yōu)化提升。煉鋼廠要求生產(chǎn)科在組織生產(chǎn)過程中,及時(shí)關(guān)注鐵水溫度變化,確保鐵水物理熱大于1330℃以上;同時(shí),要求轉(zhuǎn)爐各班在鋼水冶煉過程中,優(yōu)化渣料結(jié)構(gòu),開展留渣操作,研究少渣冶煉工藝,增加廢鋼比,提升轉(zhuǎn)爐指標(biāo)。
三是加強(qiáng)生產(chǎn)節(jié)奏管控,縮短兌鐵、加廢鋼時(shí)間。通過優(yōu)化氧槍噴頭參數(shù),縮短轉(zhuǎn)爐供氧時(shí)間;使用φ170mm出鋼口,減少出鋼時(shí)間,使轉(zhuǎn)爐冶煉周期縮短3分鐘/爐,為多“吃”廢鋼減消耗創(chuàng)造有利條件。
四是穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐裝入量,優(yōu)化轉(zhuǎn)爐操作。通過提高一次倒?fàn)t率、提升出鋼碳、減少噴濺及降低渣中帶鐵量等措施,提高單爐次出鋼量,降低鐵水單耗。
五是內(nèi)部聯(lián)動(dòng),高效運(yùn)行,為鋼水冶煉提供服務(wù)。原料車間每天對(duì)鐵水進(jìn)購量、在途鐵水量和廢鋼庫存量等物料進(jìn)行及時(shí)跟蹤、反饋,確保物料信息準(zhǔn)確,為轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)提供服務(wù)。生產(chǎn)科、原料車間對(duì)每罐進(jìn)廠鐵水的成分、溫度進(jìn)行核查,對(duì)不符合要求的及時(shí)按措施進(jìn)行處置;技術(shù)科根據(jù)鐵水成分變化,及時(shí)調(diào)整廢鋼配比模式。
下一步,煉鋼廠將通過嚴(yán)把高密度壓塊、破碎塊等廢鋼質(zhì)量驗(yàn)收關(guān),進(jìn)一步優(yōu)化轉(zhuǎn)爐操作,提高生產(chǎn)效率,減少鋼包周轉(zhuǎn)數(shù)量,降低鋼包空冷時(shí)間,降低出鋼溫度,增加富余熱量等措施,進(jìn)一步增加廢鋼加入量,降低鐵水單耗。 (成澤強(qiáng) 王鮮明)