近期,漢鋼公司堅持技改創(chuàng)效不動搖,以解決生產瓶頸,降低設備故障率為抓手,不斷激活人員創(chuàng)造力,通過一系列“給力”的操作,為降本增效工作再添動力。
檢測方式改造降中廢
軋鋼廠一號、二號棒線的裙板、雙工位、動齒、稱重鏈等信號檢測開關檢測方式為徑向安裝檢測,但由于各軸之間有軸向串動距離,且與接近開關檢測點之間有0.8cm的距離,導致經常出現(xiàn)損壞接近開關或檢測不到信號的情況,嚴重時會造成生產中斷和廢鋼。為此,經多次在現(xiàn)場觀察和討論,對原安裝方式進行改造。改造后年每條線可降低生產中廢 10 支,節(jié)約接近開關20個以上,極大地提高設備作業(yè)率,全年可降本增效5萬元左右。
減速機后齒套改造提效益
軋鋼廠棒線車間一號棒線16架軋機為平立轉換機組,原減速機后齒套在設備運行期間晃動較大,運轉不平穩(wěn),容易將法蘭緊固螺栓切斷,從而發(fā)生設備故障,且發(fā)生故障后維修用時較長,嚴重影響生產。棒線車間結合現(xiàn)場實際情況,將原減速機后齒套配合處加長,并將原來的間隙配合改為過盈配合。改造后,減速機后齒套運行平穩(wěn),可防止切斷螺栓,減少設備故障率,每年可減少設備停機10小時左右,全年可增效6萬元左右。
過跨車表面改造提壽命
軋鋼廠軋機裝配車間棒線裝配導衛(wèi)班所使用的過跨車因長期運轉軋機,導致過跨車表面被軋機壓的凹凸不平,轉運過程中存在晃動的現(xiàn)象,安全隱患較大。軋機裝配車間通過使用25mm的鋼板,按照過跨車形狀下料,將下好的料鋪墊在過跨車表面上焊接加固,并在過跨車周邊加焊擋板。改造后,過跨車表面平整,軋機能放穩(wěn)放實,啟動運轉過程中不會出現(xiàn)晃動,減小了設備運轉過程中存在的安全風險,增加了過跨車使用壽命。(唐建民 薛曉東)