近期,陜鋼集團龍鋼公司軋鋼廠棒一作業(yè)區(qū)以問題為導向,集思廣益,主動出擊,對“癥”下“藥”破解制約降本增效瓶頸問題,其成效顯著。
遠控無線焊接創(chuàng)實效
棒材一線成品鋼材的標牌焊接工作需通過操作點焊機的焊槍來完成,點焊機的焊槍到焊機的控制線路用兩芯電纜連接。由于現(xiàn)場鋼材位置分散,崗位工在焊接時就必須來回移動槍線,導致電纜容易磨損拉斷,給維修工增加工作強度并影響生產順行。針對此難題,該單位技術人員將連接焊機與槍頭的控制電纜拆除,在點焊機上安裝遙控裝置,以達到遠控無線焊接的目的。改造后,點焊機控制再未出現(xiàn)故障,不僅降低了人員勞動強度,而且保證了生產順行,同時節(jié)約誤機時間2小時,年創(chuàng)效6萬余元。
出爐輥道控制再升級
棒材一線出爐輥道時常出現(xiàn)2段輥道卡阻的現(xiàn)象,導致電機及減速機頻繁損壞,鋼不能順利咬入1架軋機,影響生產節(jié)奏。針對這一問題,該單位技術人員對出爐1、2段減速電機數(shù)量進行優(yōu)化,并修改PLC程序實現(xiàn)出爐1段手動控制,2段自動控制。改造后,杜絕了出爐2段輥道卡阻的現(xiàn)象,年可減少損壞減速電機10余臺,減少回爐鋼30余支,年綜合創(chuàng)效76萬余元。
實時監(jiān)控助力精準操作
棒材一線1CS操作工在操作入爐口輥道時,由于1CS操作臺與加熱爐爐口距離較遠,存在視線盲區(qū),易出現(xiàn)操作工誤操作現(xiàn)象,從而影響生產節(jié)奏。為解決這一問題,該單位技術人員經過現(xiàn)場勘察,決定在入爐口處加裝攝像頭,并在1CS操作臺、加熱爐儀表室安裝顯示屏。改造后,操作工不僅能清楚觀察到入爐口輥道及鋼坯運行情況,精準操作,同時過鋼量較之前增加7支/天,年創(chuàng)效70萬余元。(李海燕)