近期,陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鐵廠干部員工牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想,不斷強(qiáng)化危機(jī)意識(shí),自我加壓,深入挖掘內(nèi)部效益潛力,全方位、全工序開(kāi)展降本增效工作,不斷彌補(bǔ)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展短板不足,推動(dòng)企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
增設(shè)耐磨陶瓷襯板 開(kāi)出效益花
該單位原料系統(tǒng)上料5號(hào)槽下除塵管道在運(yùn)行過(guò)程中,由于除塵風(fēng)量恒定,物料容易長(zhǎng)期沖刷管道彎頭,導(dǎo)致除塵彎頭處漏風(fēng)破損,不利于除塵效果。
針對(duì)以上問(wèn)題,設(shè)備維修人員決定在彎頭處加設(shè)耐磨陶瓷裝置,通過(guò)核算耐磨陶瓷材料尺寸、清除除塵彎頭內(nèi)部雜物、粘接耐磨陶瓷襯板等一系列措施,成功使除塵彎頭管道使用壽命延長(zhǎng)兩倍以上,大幅提升了設(shè)備使用壽命。改造后,不僅減輕了維修工勞動(dòng)強(qiáng)度,而且物料再未出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,預(yù)計(jì)年可為企業(yè)降本8萬(wàn)余元。
巧改礦沫倉(cāng)下料口 結(jié)出金果子
該單位由于新型環(huán)保拉運(yùn)車較以往車輛高出20cm,造成車輛無(wú)法進(jìn)入原料返礦倉(cāng)下料口。若遇燒結(jié)機(jī)定檢定修,高爐槽下礦沫將自動(dòng)進(jìn)入礦沫倉(cāng),加之汽車無(wú)法拉運(yùn),不利于正常生產(chǎn)穩(wěn)順。
為解決這一問(wèn)題,該單位一方面決定關(guān)閉礦沫大倉(cāng)插板,拆除放礦沫扇形閥,縮短倉(cāng)嘴與扇形閥連接短管;另一方面通過(guò)將扇形閥固定在縮短后的倉(cāng)嘴上,確保新型環(huán)保拉運(yùn)車順利進(jìn)入礦沫倉(cāng)內(nèi)部。改造后,礦沫倉(cāng)可正常投入使用,保障了高爐正常用料,且有效提升了車輛的環(huán)保性能,降低了車輛拉運(yùn)費(fèi)用,年可為企業(yè)創(chuàng)效11萬(wàn)元。
加裝大振篩防塵罩 創(chuàng)出提質(zhì)路
據(jù)了解,以往該單位原料上料系統(tǒng)小顆粒焦炭大振篩防塵措施是在大振篩上方覆蓋防塵蓬布,但當(dāng)篩子振動(dòng)時(shí),蓬布容易上下浮動(dòng),不利于現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境提升。
為進(jìn)一步提升現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境,該單位技術(shù)人員經(jīng)多次現(xiàn)場(chǎng)考察后,通過(guò)在大振篩上方增設(shè)防塵罩、振篩四角加裝固定支架等措施,一舉解決了現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境治理以及振篩清理難等問(wèn)題。改造后,大幅減輕了崗位工勞動(dòng)強(qiáng)度,作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境觀感實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提升,可謂一舉雙得。(程略 楊梅)