四季度以來,軋鋼廠認真落實該集團公司“四化”“四有”要求,采取切實有效的“過冬”舉措,不斷增強“造血功能”,實現(xiàn)了極致效率和極致效益。11月,各產(chǎn)線加工成本取得新突破,在各基地對標中,熱卷工序排名第二,厚板、雙高棒工序排名第三,在全廠形成聚焦價值創(chuàng)造、勇于改革創(chuàng)新、推進算賬經(jīng)營、努力跑贏大盤的良好局面。
軋鋼廠堅持問題導向、目標導向、結(jié)果導向,不斷強化基層管理者和技術(shù)業(yè)務(wù)人員的“算賬經(jīng)營”意識,通過成本天天讀和項目化推進降本增效項目,推動成本管理由粗放式管理轉(zhuǎn)變?yōu)榫毣芾?。建立成本指標網(wǎng)格化機制,嚴格將生產(chǎn)成本分解到班組、崗位、個人,讓每個人不再是成本指標的旁觀者,而是參與者、行動者,時刻緊盯指標,處處關(guān)心指標。強化績效“賽馬”,在軋鋼廠辦公大樓建立產(chǎn)線成本指標墻,及時公布噸材邊際、噸材利潤、加工成本、成材率、燃耗、電耗等主要指標,每周與標桿、歷史、當月目標對比,讓對標、“賽馬”成為一種常態(tài)。
厚板產(chǎn)線從降低氧化燒損、提升軋機精度,優(yōu)化剪切方式等方面進行管理變革,通過推進凸輥與板形研究、彎輥功能應(yīng)用等方式提升軋機精度,讓同板差降至0.15mm以內(nèi),從源頭尺寸設(shè)計出發(fā),加強過程管控,不斷PDCA循環(huán)。11月成材率較去年同比提高0.24%。
熱卷產(chǎn)線秉承“打造高效、低耗、柔性制造標桿產(chǎn)線”的目標,瞄準加工成本“破二進一”,從降低軋廢及氧化燒損、減少軋線切頭尾量、提高溫度控制窄帶化水平,降低取樣長度等方面入手,大力開展成材率提升攻關(guān),11月份成材率達到98.28%。
雙高棒產(chǎn)線圍繞影響成本的核心指標——成材率一路攻堅克難。通過調(diào)節(jié)活套控制、推進6號剪不切頭軋制工藝、固化開軋思路、定重坯軋制和優(yōu)化負差調(diào)整思路等措施,多措并行,11月份雙高棒產(chǎn)線軋制成材率較8月份提升1%。并通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝和工模具結(jié)構(gòu),對產(chǎn)線通道進行改進等措施,實現(xiàn)雙高棒產(chǎn)線所有規(guī)格全面提速,其中Φ12mm規(guī)格軋制速度較優(yōu)化前提升8m/s;Φ14mm規(guī)格軋制速度較優(yōu)化前提升5m/s。最高小時產(chǎn)量達到238噸,11月產(chǎn)量達到11.6萬噸,創(chuàng)產(chǎn)線投產(chǎn)以來最高月產(chǎn)量紀錄。
“之前我們產(chǎn)線設(shè)備故障率較高,軋機的生產(chǎn)連續(xù)性得不到保障,產(chǎn)能和成本也受到了影響。下半年以來,我們積極推進操檢維調(diào)一體化,利用每一次檢修時間,每一次換輥時間,把故障解決在萌芽狀態(tài)。同時還鼓勵員工進行小改小革,讓每名員工都參與到產(chǎn)線降本工作中來”軋鋼廠雙高棒作業(yè)區(qū)作業(yè)長孫尚說道。通過“揭榜掛帥”成功實施了生產(chǎn)過程中液壓站關(guān)停、9號剪部分夾尾器和夾送輥停用等多個節(jié)能項目,11月噸鋼電耗91.40kWh,達到歷史最好水平。11月該產(chǎn)線加工成本較9月份降低33.69元/噸,實現(xiàn)負變動加工成本! (劉健 徐少旭 姚俊波 崔偉)