軋鋼廠中厚板精整作業(yè)區(qū)聚焦價值創(chuàng)造,發(fā)動全員在跑冒滴漏、效率提升方面深挖潛力、降本增效,鍛造全員應(yīng)對寒冬的能力和毅力。“鋼鐵行業(yè)形勢嚴(yán)峻,我們要練好內(nèi)功不斷增強(qiáng)自身能力,提高競爭力和突破力!”在班前會上,作業(yè)長白利這樣鼓舞大家。
軋鋼廠中厚板精整冷床上料液壓系統(tǒng)存在管路泄漏情況,增加油脂消耗,對液壓站環(huán)境也造成影響。為維持設(shè)備穩(wěn)定順行,需每月對管路進(jìn)行補焊,程序繁瑣且存在安全隱患。針對此問題,作業(yè)區(qū)黨員陶波積極查找問題,發(fā)現(xiàn)液壓缸運行頻繁沖擊管路,導(dǎo)致主管管壁振動較大,易發(fā)生裂紋、裂焊等現(xiàn)象。他提出改造方案:首先增加不銹鋼管壁厚度,采用¢89×10mm規(guī)格代替原φ114×8mm的不銹鋼管,主管耐壓能力提高1.6倍;其次將油管接頭沉入孔中焊接,一次成型。最后單個主泵壓力油管采用膠管總成連接,降低振動對焊縫的影響。改造后,冷床上料液壓系統(tǒng)穩(wěn)定性增加,油脂消耗降低,每月可節(jié)省液壓油340Kg,預(yù)計年降本4.4萬元。
為解決現(xiàn)場薄規(guī)格鋼板冷矯合格率低問題,作業(yè)區(qū)主動與行業(yè)先進(jìn)單位對標(biāo)交流,借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗,通過調(diào)整冷矯直機(jī)入口與出口輥系參數(shù),鋼板矯直過程根據(jù)厚度變化調(diào)整過矯量和設(shè)備精度、操作過程優(yōu)化,徹底解決薄規(guī)格鋼板冷矯不平、轉(zhuǎn)熱矯直比例高等問題。調(diào)整后,冷矯合格率提升4.46%,5-9月累計降低轉(zhuǎn)熱499塊,創(chuàng)效22.52萬元。
接下來,中厚板精整作業(yè)區(qū)將認(rèn)真踐行算賬經(jīng)營要求,切實把精益運營、降本增效工作落實到全員、落實到每一個崗位工作中,團(tuán)結(jié)一心以“破釜沉舟”的勇氣和“背水一戰(zhàn)”的決心,把每一項工作做實、做細(xì)、做到位,為該公司打贏生存保衛(wèi)戰(zhàn)貢獻(xiàn)力量。(問曉娟 陶波)