在當(dāng)前鋼鐵市場的寒冬期,寶武集團(tuán)中南股份優(yōu)特鋼事業(yè)部全力開源節(jié)流,深入探尋、落實各項降本增效有效措施,日前成功實施高三線鋼坯噴涂設(shè)備的自行制作,可節(jié)約費用約100萬元。
直面現(xiàn)場生產(chǎn)難點痛點
在生產(chǎn)彈簧鋼55SiCr時,為防止坯料爐內(nèi)燒損脫碳影響產(chǎn)品性能,前期采用人工模式在坯料表面完成涂層作業(yè)后再入爐軋制,經(jīng)驗證這一舉措可以有效改善坯料在爐內(nèi)燒損脫碳的現(xiàn)象。然而,人工對鋼坯表面進(jìn)行涂層作業(yè)效率比較低,8小時僅可以涂刷完成20支左右坯料,且涂層厚度不夠均勻,影響生產(chǎn)效果。在后續(xù)作業(yè)中行車吸吊坯料時,坯料表面的涂層還會被吸盤帶走一部分,失去應(yīng)有的防護(hù)作用,現(xiàn)場作業(yè)人員還存在行車傷害的安全隱患。對標(biāo)同行企業(yè),采購一臺在線自動噴涂設(shè)備需要投入大約100萬元,在當(dāng)前的降成本壓力下,直接采購現(xiàn)成設(shè)備所需要的費用讓它難以實施。
優(yōu)特鋼事業(yè)部線材工序負(fù)責(zé)人鄭團(tuán)星得知這一情況后,第一時間組織設(shè)備能環(huán)組及高三線的技術(shù)人員研討攻關(guān)方案。研討過程中,大家達(dá)成共識,鋼坯在線噴涂設(shè)備的制作原理并不復(fù)雜,應(yīng)該可以自主設(shè)計實施。
自主完成設(shè)備設(shè)計制作
這一設(shè)想得到了桑孔超等人的積極響應(yīng),他們立刻開始討論設(shè)計方案,對現(xiàn)場已有的設(shè)備布置情況進(jìn)行復(fù)核。??壮M織大家針對制作噴涂設(shè)備的細(xì)節(jié)問題展開討論,從設(shè)備選用、材料尺寸、所需零部件等進(jìn)行梳理,再到噴涂機(jī)最佳安裝位置,每一個環(huán)節(jié)都反復(fù)斟酌。
其間,鄭團(tuán)星提出極致挑戰(zhàn)目標(biāo)——以極少花費甚至零投入完成噴涂設(shè)備的制作。這給團(tuán)隊拋出了一個棘手難題。??壮热擞y而上,從庫里仔細(xì)翻找出報廢設(shè)備上拆下來的電機(jī)、水泵、電源箱等零部件;另外,又從五金店購買了8個噴嘴及噴套的底座、彎頭、接頭等現(xiàn)場未找到的材料,僅僅花費一百多元,就順利集齊了制作噴涂設(shè)備所需的零部件。
接著開始在線外進(jìn)行制作,并在制作過程中根據(jù)碰到的問題進(jìn)行修訂及調(diào)整相關(guān)尺寸,充分考慮了現(xiàn)場施工及后續(xù)設(shè)備維護(hù)的便捷性。他們利用高三線生產(chǎn)間隙時間,對噴涂設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場安裝調(diào)整,并用濁環(huán)水進(jìn)行噴涂測試。后續(xù)成功用涂料對入爐的鋼坯進(jìn)行了實際噴涂。
改造提升效率降低成本
高三線坯料入爐噴涂作業(yè)首次采用自制設(shè)備替代人工,作業(yè)效果總體良好,作業(yè)效率大幅提升,鋼坯表面無死角噴淋,完全覆蓋坯料四個面,而且噴涂均勻效果與人工相比有了極大飛躍。
自制噴涂設(shè)備投入運行達(dá)到預(yù)期效果,團(tuán)隊成員并未因此滿足,團(tuán)隊將對噴涂設(shè)備進(jìn)行再優(yōu)化,將噴涂設(shè)備啟動與輥道運行進(jìn)行連鎖,并實現(xiàn)一級與二級系統(tǒng)物料信息跟蹤的聯(lián)系,對鋼坯的鋼種和位置進(jìn)行跟蹤,實現(xiàn)對需要噴涂的彈簧鋼鋼坯進(jìn)行噴涂,不需要噴涂的鋼坯不進(jìn)行噴涂的自動控制。同時,搭建涂料回收系統(tǒng),對涂料進(jìn)行過濾后循環(huán)利用,減少涂料浪費,進(jìn)一步節(jié)約成本。(葉純珍 ??壮?/p>