方大萍安鋼鐵安源軋鋼廠共有棒線、高棒及高線三條軋制生產線,每條線都對應一座加熱爐。過去三座加熱爐分別由對應的生產車間單獨控制,操作工配置為看火工12名,加熱爐長12名。今年年初,該廠通過全面了解看火工崗位的工作流程,對加熱爐相關工作內容和工作特點進行詳細的研究和分析,最終決定對三條生產線加熱爐操作模式進行整合,將原來的三座加熱爐單獨操控整合為集中操控。
元月初,該廠抽調技術精干力量,緊鑼密鼓開展了線路改造、程序優(yōu)化,并請公司自動化部協(xié)助調試,在不影響生產的前提下,在不到一個月的時間內便將三座加熱爐的操控系統(tǒng)集中到了高線加熱爐儀控室,完成全部調試工作。三座加熱爐操作界面集中后,該廠重新制定了加熱爐操作工崗位職能,優(yōu)化了崗位定員,每個橫班僅配置看火工一人,白班看火工一人,實行四班三運轉工作制。1月底,該廠通過組織實際操作培訓,對原有12名看火工進行理論與實際操作考試,擇優(yōu)錄取5人,將其余7人充實到生產線其它人手緊張的崗位,充分發(fā)揮崗位整合優(yōu)勢,盤活了人力資源。
2月1日,安源軋鋼廠加熱爐集控操作改造正式投入運行。三座加熱爐實現(xiàn)集控操作,一方面融合了崗位,優(yōu)化了人力資源配置,另一方面可最大程度調配煤氣資源,對生產組織、協(xié)調帶來極大的便利,實現(xiàn)生產效益最大化。在此次改造中還實現(xiàn)了加熱爐汽包手動控制轉為自動控制,減輕了員工勞動強度,可謂一舉多得。
據(jù)悉,方大萍安鋼鐵安源軋鋼廠將深入推進兩化融合,提升“智能智造”水平,將精細化管理融入到生產經營全過程、各環(huán)節(jié)。(柳常春 吳琦)