今年以來,陜鋼集團漢鋼公司煉鐵廠以“打造智慧”高爐為目標,積極研究探索高爐冶煉新技術(shù),全面提升經(jīng)濟技術(shù)指標,繼爐頂激光料面可視系統(tǒng)、煤粉智能噴吹系統(tǒng)、風口成像系統(tǒng)等智能化設(shè)備的成功投用之后,近期又一項智能改造項目在2280m3高爐成功試用,即爐前泥炮開口機智能控制系統(tǒng)。
該系統(tǒng)投用前,在日常出鐵過程中,需要通過手動操作液壓閥臺控制完成開口機和液壓泥炮作業(yè),需要大量人力勞動,因高爐爐前出鐵口區(qū)域已改造為全封閉狀態(tài),開口操作室無法清楚觀察到鐵口和開口機實時運轉(zhuǎn)狀況,易造成操作失誤,存在信息傳遞盲區(qū),易造成安全隱患,而且人工操作設(shè)備的準確性和安全性無法得到保障,不利于高爐安全高效生產(chǎn)。
針對以上情況,漢鋼公司煉鐵廠在原控制系統(tǒng)上增加控制柜,接收來之主控區(qū)及遙控接收裝置的控制、監(jiān)控信號,并輸出給液壓閥臺動作信號,將控制信號傳給PIC,并控制電磁閥臺的輸出。同時選用PC輸出控制方式,在東西出鐵場操作室各增加電磁閥臺,將電磁閥臺上的油路與原手動閥臺油路進行并聯(lián),通過球閼可在手動閱臺和電磁閱臺間進行轉(zhuǎn)換,從而實現(xiàn)手動、電動操作,在泥炮打泥控制處安裝出油管流量計,并增設(shè)LED實時監(jiān)控數(shù)顯屏,以液壓油流量工藝標準精準控制打泥量和鐵口深度。
改造后,操作工只需撥動遙控裝置手柄,就可操作爐前設(shè)備,輕松實現(xiàn)開口機自動開堵鐵口操作,進一步提高了工作效率,改進了液壓泥炮、開口機的設(shè)備性能,降低了爐前設(shè)備故障率,為提升爐前技術(shù)指標,滿足高爐不斷強化的生產(chǎn)要求,實現(xiàn)高爐系統(tǒng)的長穩(wěn)久順和安全生產(chǎn)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
據(jù)測算,此項改造可使2280m3高爐每年創(chuàng)效百萬以上。(何光釗 劉肖民)