日前,方大特鋼液壓系統(tǒng)伺服節(jié)能電機改造項目正穩(wěn)步推進(jìn),該項目于2022年啟動,截至今年3月已完成66臺液壓伺服節(jié)能電機的改造工作,改造后該公司主要工序液壓站電機綜合電耗下降41%,節(jié)能效果明顯。
近年來,方大特鋼積極貫徹新發(fā)展理念,將推進(jìn)設(shè)備節(jié)能技術(shù)應(yīng)用及改造作為實現(xiàn)能耗雙控目標(biāo)和企業(yè)降本增效的重要途徑。在設(shè)備節(jié)能技術(shù)改造過程中,該公司技術(shù)團(tuán)隊將電機節(jié)電率作為重要指標(biāo)并進(jìn)行攻關(guān),對煉鐵、煉鋼、軋鋼等主要工序原有液壓系統(tǒng)伺服電機進(jìn)行全面優(yōu)化,采用更為先進(jìn)的伺服節(jié)能技術(shù)和高效設(shè)備,提高系統(tǒng)經(jīng)濟運行效率,有效降低企業(yè)運營成本。其中,軋鋼廠優(yōu)特鋼液壓站8臺電機改造完成后總耗電量每日可減少1511.7千瓦時,合并計算節(jié)電率達(dá)45.71%。并且,先后對水泵、各液壓站電機進(jìn)行評估,對改造后節(jié)電率將達(dá)到15%以上的水泵、液壓站電機等進(jìn)行改造。通過選用節(jié)能型水泵替換原有水泵的方式,陸續(xù)完成41臺水泵的節(jié)能改造,改造后總耗電量每日減少19780.73千瓦時,合并計算節(jié)電率達(dá)23.86%。
為減少鋼材軋制過程中的能源消耗,2021年至2023年,該公司還陸續(xù)對軋鋼廠優(yōu)特鋼線加熱爐、高線加熱爐、棒材線加熱爐進(jìn)行節(jié)能改造,采用“節(jié)能型全纖維模塊化預(yù)制爐頂”技術(shù),并輔以節(jié)能型黑體技術(shù)噴涂料等方式,使煤氣用量明顯減少,年創(chuàng)效約1650萬元。
截至目前,該公司按照“成熟一個,推進(jìn)一個”的原則,先行先試完成部分軋鋼加熱爐、水泵、液壓伺服電機及蓄能節(jié)能改造工作,在降低用電量、減少煤氣消耗量等方面效果良好,已完成的改造項目預(yù)計年創(chuàng)效可達(dá)2000萬元以上。
該公司表示,下一步將持續(xù)開展查缺補漏,穩(wěn)步有序推進(jìn)設(shè)備節(jié)能改造和新技術(shù)應(yīng)用,進(jìn)一步提升企業(yè)整體節(jié)能水平,助力企業(yè)實現(xiàn)降本增效。今年一季度,在鋼鐵行業(yè)整體弱勢運行情況下,方大特鋼保持盈利態(tài)勢,實現(xiàn)營業(yè)收入58.74億元,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤9341.5萬元;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤達(dá)1.57億元,較上年同期增長8.61%。(徐加平)