近日,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠3#高爐南場主鐵溝一次檢修使用72天,耐材殘襯厚度350毫米以上,再次刷新了龍鋼公司高爐主鐵溝使用質量紀錄。今年以來,煉鐵廠通過“找短板、學經驗、調配方、改模具、抓過程、提素質”等多項舉措,實現(xiàn)了關鍵指標的歷史性突破。
評估分析效益 確定攻關目標
高爐主鐵溝是高溫鐵水或熔渣的通道,在受流動的鐵水、鐵渣長時間沖刷侵蝕后,鐵溝需要定期修補。修補期間,高爐單鐵口出鐵不僅容易引起高爐爐況波動,不利于高爐穩(wěn)定長壽,而且延長主鐵溝使用壽命,減少澆鑄次數(shù),單座高爐年可降本百萬余元,綜合效益可觀。
2019年伊始,該單位迅速成立了主出鐵溝延長壽命攻關小組,通過深度剖析2018年全年數(shù)據,結合1280m3高爐平均使用壽命58.3天、1800m3高爐平均使用壽命48.3天現(xiàn)狀,最終確定了1280m3高爐大于65天、1800m3高爐大于60天的攻關目標,并出臺了《煉鐵廠高爐長壽命出鐵溝攻關方案》,明確各攻關項目負責人,落實項目進度和攻關技術保證措施。
提升耐材質量 聯(lián)手統(tǒng)一目標
鐵溝料使用壽命高低直接決定出鐵溝使用壽命,而出鐵溝的壽命問題一直是困擾煉鐵廠的瓶頸問題,也是制約華龍耐材公司的一大技術難題。
在主出鐵溝延長壽命攻關小組成立以后,煉鐵廠與華龍耐材公司積極踐行“一家人共事、一體化管理”的合作理念,共同協(xié)作,多次召開專題會議探索提高鐵溝壽命辦法,并積極對標行業(yè)先進水平,確立了鐵溝攻關分步走的階段性目標。同時,煉鐵廠從源頭嚴把原料采購質量關,派專人深入山西孝義鐵溝料主原料90高鋁料產地,篩選高品位原料,確保原料質量100%合格;結合華龍耐材公司現(xiàn)用高強鐵溝澆注料的特點,采用調整減水劑、碳化硅和部分小料以提高產品質量品質,并實時監(jiān)控生產過程,對每批次產品認證取樣化驗,確保產品質量合格率實現(xiàn)100%。
創(chuàng)新改造降成本 共振實現(xiàn)新目標
為延長鐵溝使用周期,保證高爐順行,煉鐵廠爐前專業(yè)組長結合多年工作經驗,對標同行先進指標,尋找出了大溝頂部與爐臺相平,開口機等設施降溫用水流進大溝縮短鐵溝使用壽命、大溝耐材澆注料較薄,導致大溝通鐵量較小等一系列鐵溝硬件問題。問題找到以后,攻關小組經多次研究,決定通過改造大溝構型和模具來延長鐵溝使用壽命。通過搶抓高爐檢修時機,將大溝兩邊耐材厚度各加厚20公分、加寬落鐵點擋板耐材長度等多項措施,成功實現(xiàn)了減小了鐵流對撇渣器擋墻的沖擊力。改造后,不僅提高了撇渣器的使用壽命,而且單座高爐每年可降低澆注次數(shù)4次,年累計降本140萬元。
據悉,經煉鐵廠與華龍耐材公司共同努力,2019年1800m3高爐鐵溝平均使用壽命實現(xiàn)穩(wěn)定65天以上,比2018年提高了52%,促進了爐況長期穩(wěn)定順行,助力企業(yè)降本增效工作深入開展。(張轉梅 同增勝)