延長(zhǎng)周期效益看的見
原動(dòng)力能源中心10KV高壓配電室開關(guān)柜日常維護(hù)大多采用無人值守、定期巡檢的方式,存在巡檢周期長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)故障響應(yīng)不及時(shí)等問題,存在安全隱患,嚴(yán)重的會(huì)致使發(fā)生設(shè)備安全事故。
現(xiàn)將現(xiàn)場(chǎng)溫度數(shù)據(jù)通過采集器組網(wǎng)后上傳至后臺(tái)集中監(jiān)控畫面,建立現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備3D模擬畫面,簡(jiǎn)便直觀的對(duì)在線設(shè)備電氣節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可實(shí)現(xiàn)在線分析,異常預(yù)警和故障定位。
通過對(duì)高壓開關(guān)柜內(nèi)斷路器觸頭、電纜連接點(diǎn),35kV主變高低壓側(cè)安裝測(cè)溫傳感器,將溫度實(shí)時(shí)傳輸至后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)溫度預(yù)警、達(dá)到事故預(yù)判,可提前采取措施避免重大電氣事故發(fā)生,保證生產(chǎn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,年可間接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益5萬余元。
降本提速“一箭雙雕”
中和料場(chǎng)翻車機(jī)本體設(shè)備有兩套傾翻電機(jī)、制動(dòng)器設(shè)備,原設(shè)計(jì)制動(dòng)器打開限位信號(hào)為接觸式機(jī)械限位開關(guān),由于機(jī)械行程距離較小、接觸拉桿容易形變,在設(shè)備運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)將開關(guān)撞壞,增加備件損耗或限位開關(guān)未動(dòng)作導(dǎo)致信號(hào)丟失故障,造成聯(lián)鎖停機(jī),影響設(shè)備運(yùn)行效率。
料場(chǎng)工段職工將原接觸式限位開關(guān)改造為非接觸式接近開關(guān),在制動(dòng)器上制作“L”型固定支架,預(yù)留可調(diào)節(jié)條形孔,在制動(dòng)器工作連桿處安裝感應(yīng)擋板,根據(jù)實(shí)際情況調(diào)節(jié)好感應(yīng)距離及高度后安裝固定。改造后一年不僅節(jié)約備件費(fèi)用1萬余元,還可提升設(shè)備運(yùn)行效率時(shí)間約120分鐘/月,增加翻車車皮35節(jié)/月,大幅度降低站外卸車成本。
提高等級(jí)不怕腐
中和料場(chǎng)區(qū)域A104皮帶/G201皮帶,分別是鐵運(yùn)線物料卸載與燒結(jié)混勻礦供給輸送的關(guān)鍵設(shè)備,由于皮帶距離長(zhǎng),拉繩信號(hào)開關(guān)點(diǎn)多,且處于地下通廊、環(huán)境潮濕,導(dǎo)致開關(guān)銹蝕動(dòng)作信號(hào)不靈敏,存在安全隱患,且出現(xiàn)故障后不便于維修人員進(jìn)行快速處理,影響生產(chǎn)組織開展。
改造中將普通拉繩開關(guān)換為不銹鋼材質(zhì)的IP67防護(hù)等級(jí)無線拉繩編碼器開關(guān),增強(qiáng)抗腐蝕及密封性,采用無線通訊方式,現(xiàn)場(chǎng)安裝信號(hào)接收主機(jī),采集拉繩信號(hào)。在主控室上位機(jī)制作畫面,同步顯示信號(hào)狀態(tài)。改造后設(shè)備在運(yùn)行過程中出現(xiàn)異?;蚬收蠒r(shí),能準(zhǔn)確找到故障點(diǎn),進(jìn)行快速處置恢復(fù),減少設(shè)備停機(jī)時(shí)間,提升設(shè)備運(yùn)行效率,減少人員維修作業(yè)頻次,增強(qiáng)安全防御能力。(鐘瀟雨 諶俊靈)