一直以來,煉鋼廠積極踐行“極致能效”工程,既要控制能源消耗,又要確保無組織煙氣排放達標,如何實現(xiàn)能耗環(huán)保兩兼顧?煉鋼車間創(chuàng)新小組給出了答案。而這種創(chuàng)新成果也榮獲了公司二季度“創(chuàng)新一等獎”。
發(fā)現(xiàn)問題
在煉鋼過程中經(jīng)常出現(xiàn)煙氣外溢現(xiàn)象。目前國內(nèi)有三種防止煙氣外溢的封堵方式:機械密封、氮氣密封和水封。煉鋼創(chuàng)新小組通過分析各方法的優(yōu)缺點,最終決定采用水封方式封堵活動煙罩。
水封方式有密封性好、結(jié)構(gòu)簡單、容易維護、不易損壞、能源消耗低等多項優(yōu)點,但也存在易積渣、易堵塞、壽命短等缺點。
解決問題
改進水封方式的缺點成了小組的主要任務(wù),煉鋼創(chuàng)新小組集思廣益自行設(shè)計了一套水封自循環(huán)系統(tǒng),不僅解決了水槽積渣沖洗的難題,還可以在水系統(tǒng)故障報警時自動進行補水冷卻、清渣,延長了水封的壽命。
圖為轉(zhuǎn)爐煙罩水封系統(tǒng)改造后無煙氣外溢
改造效果
目前3#轉(zhuǎn)爐活動煙罩水封已運行3個月,未出現(xiàn)煙氣外溢現(xiàn)象,煤氣熱值提升200,能源消耗由原來的噸鋼1.1元降至0.15元,檢修時間大幅減少,通過改造實現(xiàn)了極致高效、能耗環(huán)保兩兼顧目標。
此項創(chuàng)新成果--《3#轉(zhuǎn)爐活動煙罩水封改造》榮獲了公司二季度創(chuàng)新成果一等獎。這不僅是煉鋼廠積極推動全員崗位創(chuàng)新的優(yōu)秀成果,也更進一步激發(fā)職工學(xué)習(xí)新知識,掌握新技能,創(chuàng)造新技術(shù)的積極性。(黃海 劉瑩)