鄂城鋼鐵公司煉鐵廠發(fā)動全體職工深入開展崗位創(chuàng)新活動,職工們在“降本”上下功夫,在“增效”上想辦法,一項項創(chuàng)新好點子競相涌現(xiàn)。
小建議解決大問題
煉鐵廠原料車間1#斗輪取料機每次檢修時,物料只能通過汽車轉(zhuǎn)運至受料槽直撥供往高爐。汽車上料和運輸過程不僅造成環(huán)境污染,且塊礦直撥未經(jīng)篩分,含粉過高影響燒結(jié)機和高爐運行。
為解決這一難題,原料車間主任師張海濱與技術(shù)骨干在現(xiàn)場勘察、量尺寸,經(jīng)過幾天的研究探討,想出一條合理化建議:在取料機軌道上制作一臺移動供料小車作為備用應急設備。
自行設計制作安裝行走給料機裝置后,在取料機檢修、維護或發(fā)生故障時,利用該裝置為生產(chǎn)組織保供,避免斷料、缺料影響高爐的生產(chǎn)。每年還可節(jié)約運輸費用1.8萬元,實施效果較好。目前該項目已受理為實用型專利。
改進蒸汽,提升生產(chǎn)效率
燒結(jié)車間蒸汽管道由于鋪設不均勻,壓力不足,導致蒸汽預熱混合料的效果較差,造成能源浪費。車間技術(shù)人員以此為切入點,展開積極討論,商討優(yōu)化蒸汽管道設計方案。
改造后,實現(xiàn)蒸汽更有效利用,蒸汽管道每噸燒結(jié)礦能耗下降0.1kg,混合料料溫提高10℃以上,燃料、熱水等其他能源消耗也隨之下降,年節(jié)約15萬元左右。(謝小萍 趙江楓)