劉文權(quán) 蘇步新 畢傳光 洪建國(guó)
高爐噴煤是鋼鐵企業(yè)降低成本、提高競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段,但由于使用煤受到煤價(jià)、環(huán)保政策等因素限制,鋼鐵企業(yè)采用性能優(yōu)良、價(jià)格更具經(jīng)濟(jì)性的蘭炭作為替代燃料。使用蘭炭替代無(wú)煙煤用于高爐噴吹、用作燒結(jié)燃料和焦丁,可以提升環(huán)保效益。按照每年2億噸鐵水產(chǎn)量計(jì)算,可利用蘭炭約1500萬(wàn)噸/年,較使用原煤減少二氧化碳排放約58萬(wàn)噸/年;按原煤含硫量0.7%、蘭炭含硫量0.35%計(jì)算,可減少向脫硫系統(tǒng)中引入二氧化硫約10萬(wàn)噸/年。
高爐噴吹蘭炭具有多方面優(yōu)勢(shì)
蘭炭是以侏羅紀(jì)時(shí)期形成的不黏煤和弱黏煤為原料,采用中低溫干餾工藝生產(chǎn)的高固定碳含量的固體物質(zhì),是一種新型優(yōu)質(zhì)燃料,具有固定碳高,鋁、硫、磷低等優(yōu)點(diǎn)。通常情況下,平均每噸蘭炭?jī)r(jià)格比煤粉價(jià)格低100元~200元。蘭炭作為高爐噴吹燃料,有利于降低鐵水成本,對(duì)企業(yè)有重要的經(jīng)濟(jì)意義。2014年,北京科技大學(xué)進(jìn)行的在煉鐵領(lǐng)域高爐混合噴吹蘭炭應(yīng)用研究和蘭炭替代焦丁在高爐中的應(yīng)用研究表明,蘭炭有效熱值和反應(yīng)性均超出無(wú)煙煤,具有成本優(yōu)勢(shì)。
蘭炭是經(jīng)中、低溫干餾炭化除去煤中焦油物質(zhì)和大部分揮發(fā)分后的半焦產(chǎn)品,具有硫分低、灰分低、氣化效率高、反應(yīng)性好、燃燒性能好等特點(diǎn)。在生產(chǎn)中,蘭炭經(jīng)中、低溫干餾時(shí),其揮發(fā)分會(huì)大量析出,部分硫、氮等元素提前釋放。因此蘭炭中硫、氮、灰分、揮發(fā)分含量大幅降低,并且仍保留有煤的特性。其固定碳高,灰分、硫、磷等含量均較低,且無(wú)任何黏結(jié)性,化學(xué)活性?xún)?yōu)于焦炭,流動(dòng)性和噴流特性指數(shù)優(yōu)于煙煤,在高爐噴吹方面燃燒性能和反應(yīng)性能俱佳,置換比較高,能夠滿(mǎn)足高爐噴吹用煤的技術(shù)要求。
高爐噴吹使用蘭炭可減少對(duì)無(wú)煙煤的依賴(lài)、降低焦比,顯著提高噴吹過(guò)程中的安全性。同時(shí),蘭炭的冶金性能穩(wěn)定且較好,灰熔特性較好,不易堵槍?zhuān)糜诟郀t噴吹過(guò)程更容易控制。
蘭炭替代無(wú)煙煤和煙煤有利于高爐噴吹原料的資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。在長(zhǎng)三角地區(qū),受限煤政策的影響,高爐噴吹蘭炭對(duì)實(shí)現(xiàn)蘭炭資源綜合利用、煉鐵生產(chǎn)節(jié)能減排、減少二氧化硫及二氧化碳排放具有重要意義。2014年,北京科技大學(xué)完成了蘭炭在煉鐵領(lǐng)域高爐混合噴吹蘭炭應(yīng)用研究和蘭炭替代焦丁在高爐中的應(yīng)用研究,研究表明:蘭炭中硫(≤0.3%)、鋅(≤0.01%)、鈉(0.045%~0.055%)、鉀(0.0096%~0.043%)等有害元素含量較少,可以減少高爐入爐硫負(fù)荷,進(jìn)而減少高爐脫硫耗熱,有助于降低燃耗和二氧化碳排放量。
多家鋼企開(kāi)展高爐噴吹蘭炭試驗(yàn)
目前,我國(guó)寶鋼、南鋼、鞍鋼、新興鑄管、包鋼、酒鋼等多家鋼企已開(kāi)展過(guò)高爐噴吹蘭炭的研究與試驗(yàn)。
其中,寶鋼2號(hào)高爐噴吹蘭炭生產(chǎn)試驗(yàn),通過(guò)工業(yè)分析、可磨性、爆炸性和著火點(diǎn)等實(shí)驗(yàn)室研究表明,蘭炭對(duì)高爐制粉的出力和噴吹過(guò)程無(wú)明顯影響,且對(duì)高爐爐況順行亦不產(chǎn)生影響,蘭炭可替代部分無(wú)煙煤用于高爐噴吹。
2018年,新興鑄管在3號(hào)高爐燃料比不變的情況下,由于煤粉利用率提高,高爐焦比降低。綜合分析表明,在蘭炭資源充足時(shí),噴吹蘭炭可以改善髙爐指標(biāo),降低煉鐵成本。當(dāng)混合煤中蘭炭比例為10%時(shí),噸鐵燃料成本降低1.43元;當(dāng)混合煤中蘭炭比例增加到20%時(shí),噸鐵燃料成本降低1.92元。
太鋼開(kāi)展高爐使用蘭炭替代無(wú)煙煤噴吹的可行性研究和工業(yè)試驗(yàn),并將其用到生產(chǎn)中??尚行匝芯考肮I(yè)試驗(yàn)結(jié)果表明:蘭炭各項(xiàng)基礎(chǔ)性能符合噴吹煤粉的要求,具備高爐噴吹的使用條件。高爐生產(chǎn)實(shí)踐表明:噴吹煤粉中蘭炭比例達(dá)到15%~20%,最高25%,有利于降低鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本。2017年太鋼高爐配加蘭炭煤后,噴吹用煤價(jià)格降低17元/噸、噸鐵燃料成本降低13元。
高爐噴吹蘭炭發(fā)展建議
雖然國(guó)內(nèi)外的鋼鐵企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)在蘭炭替代無(wú)煙煤進(jìn)行噴吹方面取得一定成果,但仍需要在工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用方面進(jìn)行更多研究,從而滿(mǎn)足企業(yè)更多需求。同時(shí),噴吹蘭炭技術(shù)剛剛起步,采用高爐噴吹蘭炭的企業(yè)不多,蘭炭供應(yīng)端可能會(huì)影響蘭炭的總體質(zhì)量,導(dǎo)致蘭炭燃燒性能參差不齊,從而在工業(yè)應(yīng)用進(jìn)度上制約高爐噴吹蘭炭技術(shù)發(fā)展。
在技術(shù)方面,蘭炭存在水分含量高且固定碳含量較低、主要成分波動(dòng)較大的問(wèn)題;蘭炭水分偏高,會(huì)增加干燥消耗的熱量;蘭炭可磨指數(shù)偏低,為保證噴吹煤粉粒度,會(huì)增加磨煤機(jī)的電耗和對(duì)磨輥的磨損,并影響出力(在磨機(jī)能力有富余的情況下,對(duì)生產(chǎn)組織不存在影響)。由于蘭炭結(jié)構(gòu)特性,在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),蘭炭對(duì)磨煤機(jī)出口管道和噴槍金屬軟管磨損增加,易出現(xiàn)磨漏情況。
筆者建議,應(yīng)成立國(guó)家級(jí)減煤技術(shù)創(chuàng)新中心,致力于研究、推廣蘭炭用于燒結(jié)、高爐噴吹等;根據(jù)鋼企個(gè)性化需求,實(shí)行蘭炭定制化,將高爐噴吹蘭炭哈氏可磨系數(shù)提升至58~60,使其與無(wú)煙煤可磨系數(shù)灰分、揮發(fā)分相當(dāng),實(shí)現(xiàn)50%~100%替代高爐噴吹煤;制定高爐噴吹蘭炭的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)高爐噴吹蘭炭技術(shù)發(fā)展更加規(guī)范有序。