6月14日
隨著液壓剪順利剪切第一條紅坯
其它流次鑄坯相繼完成液壓剪切
標志著重慶鋼鐵6號連鑄機液壓剪改造
熱負荷試車圓滿成功
▲鑄流液壓剪切中
6號連鑄機液壓剪改造項目采用國內(nèi)應(yīng)用廣泛、技術(shù)成熟的鑄坯液壓剪系統(tǒng),該系統(tǒng)具備切割坯頭變形小、故障報警、數(shù)據(jù)報表、模擬動畫、主體模塊化設(shè)計等優(yōu)點。
▲液壓剪切機
該項目徹底解決了切口熔瘤和切割渣大量堆積的問題,有效提高了鑄坯表面質(zhì)量;消除了火焰切割產(chǎn)生的大量切割粉塵,有效改善切割跨鑄機周圍工作環(huán)境;切割速度由原來30秒降低至7秒;每次剪切降低鋼材損耗約1.13千克;更換液壓剪耗時減少3小時,大幅提高了維修人員的工作效率,降低了勞動強度。
此前6號連鑄機采用火焰切割系統(tǒng),該系統(tǒng)具有切口熔瘤、切割渣堆積、易產(chǎn)生大量切割粉塵、切割速度慢、鋼材損耗大、維修更換頻繁、更換勞動強度大等問題。
為加快綠色低碳煉鋼步伐,重慶鋼鐵于2023年2月著手進行6號連鑄機液壓剪改造,項目于4月開工進行基礎(chǔ)建設(shè),并于6月初完成了設(shè)備安裝。
6號連鑄機液壓剪改造后實現(xiàn)了鑄坯無縫切割、無煙塵切割,預(yù)計每年每臺連鑄機將減少金屬切損及運行成本約237萬元,待12月完成5號、7號連鑄機液壓剪切系統(tǒng)改造后,全年可降低成本超700萬元。