本報訊 日前,從正在試運行的中國寶武八鋼2500立方米HyCROF(富氫碳循環(huán)氧氣高爐)商業(yè)化項目現場傳出信息,自10月27日該項目脫碳裝置投入運行,HyCROF商業(yè)化示范線全線打通后,在一個月的時間里,生產整體平穩(wěn),產能水平提升較快,日產鐵水5700噸,焦比、燃料比等各項經濟技術指標逐漸向好,試生產成效初顯,前景令人欣喜。
據了解,9月28日,2500立方米HyCROF商業(yè)化項目高爐區(qū)域點火;10月27日,項目切換至脫碳煤氣噴吹模式,即HyCROF模式,這一過程中,因相關設備設計原因,生產試運行出現波動,工作人員及時組織開展燃氣系統(tǒng)消除缺陷工作;11月8日起,整條生產線生產安全平穩(wěn)運行,各系統(tǒng)及附屬設備的穩(wěn)定性逐漸提高。
寶武低碳冶金實驗平臺主任田寶山介紹說,通過對近期試生產情況復盤,工作團隊對HyCROF今后的商業(yè)化推廣更有信心。目前高爐區(qū)域在脫碳煤氣噴吹模式下,高爐爐況、煤氣加壓系統(tǒng)、安全控制及聯鎖系統(tǒng)等基本穩(wěn)定,正按照產能爬坡計劃逐步增加負荷驗證。
此次2500立方米HyCROF商業(yè)化項目試生產過程也出現了波折,形成的經驗教訓值得認真總結。脫碳區(qū)域合格脫碳煤氣產量未達到設計水平,還需要對脫碳區(qū)域相關裝置做進一步調整。接下來,項目技術攻關的主要方向是提升脫碳系統(tǒng)運行的平穩(wěn)性,團隊將從脫碳裝置的設備精度、可靠性、煤氣加熱系統(tǒng)的加熱能力和冷卻能力、員工的操作能力等多方面進行綜合調整,通過多種措施盡快提升脫碳煤氣的單位產量,最終實現固體燃料消耗比傳統(tǒng)高爐低30%的目標。 (王振邦)
《中國冶金報》(2023年12月08日 01版一版)