隨著陜鋼集團漢鋼公司煉鋼廠自主管理項目的有力推進,天車黨支部深挖內(nèi)潛、多措并舉,努力向生產(chǎn)經(jīng)營、設(shè)備管理要效益,精細算賬,從身邊的小事做起,為企業(yè)降本增效獻計獻策。
扶“倒”為“正”,正出價值
加料跨天車20t滑輪組使用的是通用于20t行車的定滑輪,該滑輪組由3片滑輪片組成,正常使用過程中鋼絲繩會穿過滑輪組的3片滑輪片,中間的滑輪片主要起平衡重量的作用。起吊時吊鉤不處于垂直狀態(tài),會出現(xiàn)擺動現(xiàn)象,導(dǎo)致中間滑輪片與主軸相對轉(zhuǎn)動,使主軸與滑輪片內(nèi)孔出現(xiàn)不同程度的磨損,容易造成滑輪片歪斜或鋼絲繩出槽等現(xiàn)象,影響正常生產(chǎn)。
天車黨支部將原滑輪組中間的滑輪片改造為軸承轉(zhuǎn)動結(jié)構(gòu),使該滑輪片可以靈活轉(zhuǎn)動,主軸與滑輪片不再發(fā)生磨損,滑輪組的壽命由之前的3-5個月平均提升至24個月以上,單個滑輪組可創(chuàng)效約15430元,目前煉鋼廠4臺20t行車均已安裝。同時該方法也可用于其他結(jié)構(gòu)相同的滑輪組改造項目,實現(xiàn)持續(xù)創(chuàng)效。
自動“開”“關(guān)”,降低電耗
往年入夏后,現(xiàn)場溫度持續(xù)升高,用于降溫的軸流風機從開始投用會連續(xù)使用至暑期結(jié)束,幾乎每天24小時連續(xù)運轉(zhuǎn)不停歇,不僅影響軸流風機的使用壽命,也耗費了電能。
今年,天車黨支部結(jié)合現(xiàn)場各區(qū)域生產(chǎn)特點,對環(huán)境溫度進行了檢測,根據(jù)現(xiàn)場溫度的變化對車間的軸流風機安裝時控開關(guān),高溫時間段風機自動開啟,其他時間自動停機,即延長了軸流風機的使用壽命,還節(jié)約了電能,一舉兩得、效果明顯。
“在線”替換,理出壽命
例行周檢時車間人員發(fā)現(xiàn),鋼水2#行車龍門鉤滑輪片磨損嚴重。以前遇上這樣的情況,需要將鋼水2#行車的鋼絲繩割斷,然后在車身的動力下,用割斷的鋼絲繩拉動新繩交替更換,利用更換間隙將磨損嚴重的輪滑片替換掉。這樣的維修方式會讓原本應(yīng)該運行12個月的進口鋼絲繩僅用了7個月的時間就提前“退休”,鋼絲繩少用5個月的使用時間,就造成了異常消耗。
在公司大力推行“降本增效”的時段,這樣的成本消耗實在為難了車間全員,維修班組針對這個問題進行了多次商討,決定在不損壞鋼絲繩的前提下,花費較長的時間和精力在線更換龍門鉤滑輪片,由技術(shù)水平較高的工人精心操作,最終經(jīng)過八小時的奮戰(zhàn),新滑輪片順利換在了原來的鋼絲繩上,且運行正常,又省下了7.5萬元的成本。
“長”出安全,“長”出效益
煉鋼廠渣跨天車20t錨鉤吊鉤組滑輪在起吊作業(yè)過程中時常與渣罐碰撞,導(dǎo)致吊鉤組外罩嚴重變形,在吊運前需地面指揮人員手扶掛鉤,不僅增加人員作業(yè)安全風險,還使鋼絲繩出槽、異常磨損等情況出現(xiàn)的頻率增大,嚴重影響生產(chǎn)的穩(wěn)定順行。
天車黨支部組織人員對20t錨鉤吊鉤組采用8mm鋼板制作防護罩進行全封閉,使吊鉤組外罩發(fā)生碰撞時不會變形,同時在滑輪組和錨之間增加可以活動的吊板,使取物裝置加長,減少鋼絲繩、吊鉤組的異常消耗,杜絕了地面人員掛鉤風險,備件消耗每年可節(jié)約成本20000余元,并可持續(xù)長期創(chuàng)造效益。
降本增效在點滴,天車黨支部緊緊圍繞公司及分廠兩級黨委的要求,以“不忘初心、牢記使命”主題教育為指導(dǎo),以問題為指引、以實踐為著力點,發(fā)動黨員干部和基層員工的聰明才智,集思廣益、群策群力,全力做好降本增效“大文章”,為公司的生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)向好發(fā)展貢獻自己微薄的力量。