寶武集團韶鋼松山煉鋼廠員工樹立“過緊日子”的思想,本著“一切成本皆可降、一切成本皆要降”的原則,扎實有效做好修舊利廢工作。
煉鋼廠轉(zhuǎn)爐氧槍主要作用就是把氧氣的壓力能轉(zhuǎn)換為高速的動能,從而達到吹入金屬熔池的目的。氧槍在吹煉時,槍身部位經(jīng)常黏滿鋼渣,一般情況下,鋼渣黏得較薄,提槍時鋼渣會自行脫落。異常情況下,爐渣發(fā)生“返干”現(xiàn)象,會導致金屬噴濺嚴重并黏結(jié)在氧槍上,鋼渣黏得很牢,提槍時不會自行脫落,造成黏槍。結(jié)渣越積越厚,使氧槍無法通過氮封口,同時氧槍的冷卻性能降低引起燒槍,制約生產(chǎn),需要更換下線。
以前修復結(jié)渣下線的氧槍時,因為鋼水混雜各類渣逐層包裹在氧槍噴頭及外層管上,想要割除鋼渣需要耗時耗力,會將結(jié)渣部分的氧槍噴頭和外層管割除更換新的,試水打壓達到使用要求后上線再次使用。這種方法簡單、耗時少、勞動強度低。修復一支氧槍只需要3人半天時間,消耗1個噴頭和0.4噸273mm*12mm的氧槍外層管,共耗材7900元。
為降低成本,煉鋼廠一維檢作業(yè)區(qū)冶煉機械班組集思廣益,從成本及修復困難出發(fā),大膽嘗試使用割槍“消切法”對結(jié)渣氧槍進行修復。結(jié)合工作經(jīng)驗對使用爐數(shù)較少的下線氧槍考慮結(jié)鋼情況進行可行性判斷,準確判斷鋼渣黏附在噴頭及槍身的情況,根據(jù)噴頭受損及槍身侵蝕情況確認是否有修復價值。班組派出切割技術(shù)強的焊工小心翼翼地使用“消切法”對氧槍進行耐心的割除鋼渣,該方法雖然對員工來說工作量大、壓力大,但僅需2人一天時間完成,減少了噴頭與氧槍外層管投入成本7900元。8月,該班組成功修復三支氧槍,共降低氧槍修復成本23700元。(黃寶華 張廣麗)