11月,寶武集團(tuán)中南股份煉鐵廠三座高爐入爐塊礦比提升至18%,創(chuàng)年內(nèi)新高,每月可降低成本60萬元。
爐料結(jié)構(gòu)是影響鐵成本的重要因素,利用塊礦替代部分球團(tuán)礦直接入爐,可以大幅提升爐料結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)性。經(jīng)測(cè)算,煉鐵廠提高1%的塊礦比,噸鐵成本降低1.5-2.0元/噸。為優(yōu)化高爐爐料結(jié)構(gòu),降低高爐冶煉成本,從1月份開始,中南股份煉鐵廠通過強(qiáng)化人員管理、開展“提高塊礦比”專項(xiàng)勞動(dòng)競(jìng)賽,對(duì)標(biāo)找差,加大塊礦使用比例,降低生產(chǎn)成本。
自推進(jìn)“提高塊礦比”改善工作以來,煉鐵廠激發(fā)員工參與熱情,從管理、工藝、設(shè)備等方面入手,努力提高塊礦比。
一是對(duì)標(biāo)行業(yè)先進(jìn),查找差距,挖掘潛力,運(yùn)用自主開發(fā)的“高爐爐料結(jié)構(gòu)與成本計(jì)算模型”,查找不足,持續(xù)改善。二是成立以高爐爐長(zhǎng)為主要成員的“提高塊礦比”降本項(xiàng)目攻關(guān)團(tuán)隊(duì),推進(jìn)“塊礦使用措施實(shí)施、監(jiān)督項(xiàng)目推進(jìn)、使用跟蹤分析”等工作落地。三是定期召開碰頭會(huì),對(duì)降本項(xiàng)目完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,跟蹤措施落實(shí)和取得效果情況,對(duì)存在問題和下步措施進(jìn)行分析研究,及時(shí)糾偏;同時(shí)對(duì)生礦的冶金性能進(jìn)行分析,確保爐況順行并維持良好的操作爐型。四是加強(qiáng)對(duì)槽下原料實(shí)物質(zhì)量的檢查和確認(rèn),做好原燃料質(zhì)量的跟蹤、分析工作,生礦使用量增加時(shí),提高槽下打篩工作次數(shù),控制入爐生礦含粉率加強(qiáng)篩分,保證篩分率,杜絕篩網(wǎng)黏結(jié)堵塞現(xiàn)象。同時(shí)在條件允許的情況下,合理控制燒礦堿度,最大程度優(yōu)化入爐原料配比,提高入爐品位。五是提高煤氣利用率。在爐況順行的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步優(yōu)化布料制度。六是嚴(yán)格執(zhí)行操業(yè)標(biāo)準(zhǔn),做好爐溫趨勢(shì)的管理、爐內(nèi)壓量關(guān)系管理,控制三座高爐壓差。七是強(qiáng)化出鐵標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。要求爐前及時(shí)出盡渣鐵,鐵口深度符合控制要求,加強(qiáng)信息溝通,控制好出鐵時(shí)間,保證出鐵質(zhì)量。八是強(qiáng)化設(shè)備網(wǎng)格化管理,督促崗位人員對(duì)崗位設(shè)備進(jìn)行全面檢查,保障爐前出鐵設(shè)備、上料系統(tǒng)等設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,降低設(shè)備故障率。
11月份,煉鐵廠6號(hào)高爐塊礦比環(huán)比提高1.23個(gè)百分點(diǎn),7號(hào)高爐塊礦比環(huán)比提高1.08個(gè)百分點(diǎn),8號(hào)高爐塊礦比環(huán)比提高0.73個(gè)百分點(diǎn)。?。惲⑿隆£惿∴嚲辏?/p>