進入四季度以來,寶武集團中南股份軋材廠板材工序精整作業(yè)區(qū)錨定生產經營目標,大力開展現(xiàn)場節(jié)能降耗、攻關改善、質量提升等活動,深入踐行算賬經營,多措并舉降成本,向打贏四季度收官戰(zhàn)奮力沖刺。
“節(jié)”盡所能“變廢為寶”
為有效降低備件消耗成本,板材精整作業(yè)區(qū)積極鼓勵各崗位員工要充分利用廢棄“下崗”的設備備件,堅持“有舊不領新,能修就不棄”的原則,使廢舊備件恢復原有的使用性能。
例如現(xiàn)場操作人員在生產過程中發(fā)現(xiàn)雙邊剪的廢鋼斗由于長期滿載使用狀態(tài),吊臂邊蓋支撐板磨損變形無法使用,計劃申請報廢。為嚴格管控現(xiàn)場備件消耗,班員們利用生產間隙時間開展修復,從拆卸廢鋼斗、收集廢棄切邊、下料切割制成新備件,到最后的焊接組裝,每一個步驟都毫不馬虎,經過修復后,本該報廢處理的廢鋼斗又重新投入到生產中使用了,成功節(jié)約了備件成本2.1萬元。
在現(xiàn)場生產過程中,板材工序圓盤剪區(qū)域的逆變柜多次出現(xiàn)跳閘影響生產,設備點檢員們經過多次檢查后發(fā)現(xiàn)是整流柜電壓檢測板故障。憑借自身專業(yè)技術優(yōu)勢,電氣點檢員們從淘汰的備件場地中“撿漏”,在可用的功率單元上拆下電路板并檢測,雖然型號稍有差別,經檢測后發(fā)現(xiàn)具備上機使用功能。通過連續(xù)多日上機試用后,再無出現(xiàn)跳閘報故障的情況,直接實現(xiàn)節(jié)約備件消耗成本12.09萬元。
板材精整作業(yè)區(qū)的員工們在每一次“不經意”的小改造、小修復中,不斷積累修舊經驗,提升磨練自己的維修技能,舊物變活寶,促進了降本增效。截止到10月,板材精整作業(yè)區(qū)已完成修舊利廢降本260萬元。
“節(jié)”盡所能改善產品質量
在板材工序推進優(yōu)碳板不平度攻關中,通過現(xiàn)場“找茬”,發(fā)現(xiàn)板材1號、2號冷床床面平整度差,高溫鋼板上冷床后易發(fā)生重力彎曲變形,導致50鋼不平度超標。為確保50鋼平直度和生產效率,作業(yè)區(qū)主動抓住生產間隙時間,組建冷床檢修小分隊。從7月3日開始至9月10日,組織開展了為期2個月的冷床檢修工作,通過合理安排檢修計劃和備修任務,克服高溫酷暑惡劣環(huán)境,順利修復更換了536組滾盤,調整或更換磨損導輪共計866個,調整因受高溫重載而變形的橫梁11條和388個滾盤輪,改善了高溫區(qū)冷床面水平達到標準,有效確保了高溫50鋼上冷床后,平直度達到質量標準要求,確保50鋼在線生產效率,滿足客戶的需求,同時完成質量攻關降本25.2萬元。
“節(jié)”盡所能提效率促降本
在板材工序完成年修后,隨著軋機改造、加熱爐改造、精整2號線電氣升級改造、1號線噴印機升級改造等項目順利落地,現(xiàn)場部分裝備進行了升級優(yōu)化,生產能力變大,生產節(jié)奏變快,為了能穩(wěn)控能源消耗,板材精整作業(yè)區(qū)開展了降低精整噸鋼電耗的改善攻關。
他們通過啟用1號線新噴印設備,在提升噴印效率的同時,鋼板剪切效率和在線過板效率也不斷提升,從每小時剪切30件提升到35件。隨著軋制工藝不斷優(yōu)化,提升了鋼板軋制質量,降低鋼板缺陷率,鋼板在精整工序的下線率也從2.3%降至1.9%;通過升級改進現(xiàn)場安全連鎖裝置,鋼板在線修磨可以縮短在3分鐘內完成。同時通過優(yōu)化入庫路徑,提高鋼板入庫效率,規(guī)范廠房照明、制冷風機、液壓站主泵電機等開啟使用頻次,減少無效設備重復開啟,促進電耗降低。10月板材精整噸鋼電耗完成3.56kWh/t,創(chuàng)造設備年修改造后的歷史新低,對比9月降低了0.79千瓦時,實現(xiàn)降本6.95萬元,超額完成了既定目標,為推進后續(xù)冬季降電耗工作打下堅實的基礎。
板材精整作業(yè)區(qū)秉承著“一切成本皆可降”的工作理念,樹牢全員“算賬經營”意識,“節(jié)”盡所“能”,不斷激發(fā)現(xiàn)場降本潛力,深耕精細管理,不斷突破內在極限,努力把成本指標做到最優(yōu),爭當降本增效的先鋒力量。 (陳睿)