本報記者柳琴聲 通訊員嚴安
“小彭,5月份我們點火爐結(jié)瘤攻關(guān)減少返礦率創(chuàng)效超過10萬元啦!”近日,華菱漣鋼煉鐵廠四燒車間黨支部書記吳連升剛剛拿到指標核算結(jié)果,就把喜訊告訴了工藝技術(shù)員彭洋。今年初以來,該車間針對360平方米燒結(jié)機多年來的點火爐結(jié)瘤“頑疾”開展技術(shù)攻關(guān),不僅煤氣成本逐月降低,抑制點火爐結(jié)瘤攻關(guān)帶來的返礦率降低創(chuàng)效也達到每月8萬元以上。
過去,煉鐵廠四燒車間負責的360平方米燒結(jié)機點火爐結(jié)瘤比較嚴重,影響點火、布料,制約生產(chǎn)。爐前操作不得不提高點火溫度、加煤氣,造成煤氣成本高。
如何破解這一頑疾?去年底,該車間成立了“抑制點火爐結(jié)瘤攻關(guān)項目組”,車間領(lǐng)導(dǎo)牽頭,組織技術(shù)力量積極開展項目攻關(guān)。
項目組通過交流取經(jīng),再根據(jù)自身實際情況摸索調(diào)試。經(jīng)過論證,彭洋提議采取降低空氣流量的辦法,但部分員工立即提出了異議:“點火爐空氣流量從沒低于7500立方米/時,如果太低,煤氣燃燒不充分,嚴重的話會造成點火爐熄火,會對生產(chǎn)造成很大影響?!?/p>
對此,彭洋耐心和大伙解釋:“首先我們大家一齊到現(xiàn)場調(diào)試,找出最佳的空焦比、空煤比;其次,我們也到其他車間了解過,只要火焰不呈藍色,就不會出問題?!?/p>
該項目組在確保安全的前提下,組織工長、爐前工等黨員骨干帶頭,克服一切困難,現(xiàn)場調(diào)試找出最佳點火模式,并按照這一模式形成標準化操作制度,嚴格執(zhí)行。
今年初,該項目組在利用定修時機清理點火爐結(jié)瘤之后,正式開始調(diào)試攻關(guān)。他們通過嚴密監(jiān)視爐內(nèi)點火情況,適時調(diào)整空氣總管閥門開度與設(shè)定空氣流量,確保料面顏色正常,并穩(wěn)定在理想狀態(tài)。經(jīng)過密集地反復(fù)調(diào)試,大家終于摸索出最佳的流量參數(shù)。
同時,該車間還成立了“主控爐前微信工作群”,每兩小時必須通報點火溫度和料面點火情況。這樣做,加強了監(jiān)控,增強了員工責任心,確保了及時反饋信息和協(xié)調(diào)、處理問題。
經(jīng)過一段時間生產(chǎn)實踐,他們發(fā)現(xiàn)煤氣流量明顯下降,料面也越發(fā)平整均勻,結(jié)瘤情況大大改善。過去,點火爐結(jié)瘤每班需清理一次,現(xiàn)在,連續(xù)6個月都不用清理,基本杜絕了結(jié)瘤。
2018年,該車間煤氣成本平均3.06元/噸,今年完成攻關(guān)后煤氣成本逐月降低,最高降幅逾20%。一季度,該車間月均煤氣成本較計劃降低0.47元/噸,月降本超過15萬元;返礦率也下降到0.6%,由抑制點火爐結(jié)瘤攻關(guān)帶來的返礦率降低創(chuàng)效每月在8萬元以上。
《中國冶金報》(2019年06月27日 06版六版)