本報記者 李巍 通訊員 李鴻
7月10日,河鋼宣鋼線材事業(yè)部線材作業(yè)一區(qū)質量工程師李飛站在風冷輥道邊上一邊巡視,一邊向筆者介紹道:“裝備精度升級后,線材產品內部應力達到分布均勻,可充分滿足客戶個性化需求。
據了解,河鋼宣鋼采用升級版裝備生產出的產品交付客戶使用后,客戶對產品質量贊不絕口:“河鋼宣鋼的技術過硬、產品質量過硬,幫我們解決了大問題!”據客戶方技術部門介紹,他們的生產效率提高了0.5%。
早在半年前,李飛就深入客戶端,與客方技術人員仔細觀察深加工產線每一個生產步驟,不時向客戶介紹河鋼宣鋼線材產品屈服度、延伸率等指標。在深加工開卷過程中,李飛發(fā)現(xiàn)工人們會將開卷線速度進行手動調整,然后再進行正常的深加工。他經過詢問后得知,產品應力不均,與機器系統(tǒng)內設定的應力數(shù)據不符。
“開卷過程中出現(xiàn)誤差會導致產品變形或者開裂?!睋铒w介紹,河鋼宣鋼線材產品的屈服度符合正常交貨標準和行業(yè)控制要求,但是客戶使用的設備系統(tǒng)十分精密,對產品通條性有著更為嚴格的要求。
一邊是產品指標符合客戶標準,一邊是產品與客戶設備不相適應的問題。李飛認為,走進客戶端就是讓產品與客戶無縫對接,最大限度地滿足客戶需求,他決定攻克這一難題。
“如果能提高線材的通條性能,就能解決開卷斷裂難題?!崩铒w回到產線后立即組織攻關工作。
他發(fā)現(xiàn)線材在緩冷過程中會出現(xiàn)溫差,尤其是在爬行階段溫降差別會更大。在軋制參數(shù)不變的情況下,輥道的運行速度會改變產品的通條性能,尤其是線材頭尾部的屈服度差別最大。
“如果能夠控制輥道的爬行、運行速度,就能解決當前難題?!表樦@個思路,李飛仔細研究變頻調速系統(tǒng),統(tǒng)計輥道速度與溫降的變化規(guī)律,將15千瓦電機更換為22千瓦電機,變頻器實現(xiàn)容量升級后,成功實現(xiàn)了輥道速度的低運轉控制。裝備升級后,提升了緩冷效果,產品的通條性偏差不足1%,徹底解決了客戶開卷斷裂的問題。
《中國冶金報》(2019年08月13日 03版三版)