“一個小的改善行動,不光節(jié)約了新水消耗費用,還提升了回用水的利用效率,一計雙贏!”重慶鋼鐵公司能源環(huán)保部發(fā)電車間技術(shù)員李明這樣感慨。
近期,發(fā)電車間通過反復(fù)試驗成功將處理過的廢水作為1#余熱循環(huán)水池的補充水源,每年預(yù)計節(jié)約工業(yè)新水消耗費用16.7萬元。
發(fā)電車間積極響應(yīng)該公司降本增效要求,堅持算賬經(jīng)營,在抱緊發(fā)電增效“大西瓜”的同時,抓實各項節(jié)支降費“小芝麻”,向成本管控再攻堅,在“水”中淘金挖潛。
循環(huán)水作為發(fā)電機組的冷卻水源,通過冷卻塔進行熱交換降低水溫,部分水被蒸發(fā)后,以工業(yè)新水為循環(huán)水池提供補水。尤其在夏季高溫時間,循環(huán)水池蒸發(fā)量增加,工業(yè)新水消耗也不斷增加。
“我們公司的廢水深度處理效果已經(jīng)非常好了,回用水的價格比新水便宜得多,冷卻水我們是不是可以用回用水替代工業(yè)新水呢?”技術(shù)員李明在車間降本會上把該想法提出來。
2024年四季度起,發(fā)電車間開始策劃1#余熱循環(huán)水使用回用水替代工業(yè)新水以降低生產(chǎn)成本。
具體怎么實施?怎么保證水質(zhì)滿足生產(chǎn)需要?
車間技術(shù)員李明和運行人員一起,開始“換水”實驗,將經(jīng)過深度處理的回用水通過消防水帶接入循環(huán)水池,調(diào)節(jié)回用水與新水比例,做好水質(zhì)監(jiān)測,確保水質(zhì)滿足運行需要同時,每個班跟蹤汽機運行記錄以及根據(jù)水質(zhì)指標情況,確保水質(zhì)合格及汽機運行正常。
采用回用水補水前,1#余熱1#循環(huán)水池平均每天工業(yè)新水使用總量為2491t,采用回用水補水后,平均每天工業(yè)新水使用總量為2125t,工業(yè)新水消耗量降低365t。1臺發(fā)電機每天可節(jié)約工業(yè)新水消耗費用459.9元,預(yù)計每年年節(jié)約工業(yè)新水消耗費用16.7萬元。
“這樣做既實現(xiàn)水資源的節(jié)約和再利用,保護了長江水體水質(zhì),也降低工業(yè)新水消耗,降低發(fā)電成本。”發(fā)電車間負責人表示。(文:唐勤貴、侯林 圖:李明)
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